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Noi
qualche modifica l’abbiamo voluta fare, un po’
per nostra “deformazione” e un po’ perché
le esperienze non ci mancano per valutare alcuni accorgimenti
che servono soprattutto ad allungare la vita ai nostri
cari modelli… e pertanto ci limitiamo a descrivere
solo quelle. Ci scusiamo con i modellisti esperti per
la banalità di alcune descrizioni ma purtroppo
questi modelli finiscono anche in mani di chi non ha la
necessaria esperienza e noi l’abbiamo notato in
più occasioni…:-))
Abbiamo
scelto di montare un motore Himax 2816-890 che risulta
più lungo di quanto previsto dal supporto motore
originale che dovrebbe accogliere motori tipo Hacker A20
o AXI 2212 che sono piuttosto corti. Pertanto è
stato necessario riposizionare l’ordinata di attacco
in posizione più arretrata. L’operazione
è risultata semplicissima, è bastato aggiungere
due listellini di compensato sui fianchi per creare una
battuta all’ordinata motore perfettamente in asse.
Ovviamente sono stati riposizionati anche gli altri rinforzi
del castello previsti che casualmente si posizionano perfettamente
nei fori più arretrati. |
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Ovviamente
sono stati riposizionati anche gli altri rinforzi del
castello previsti che casualmente si posizionano perfettamente
nei fori più arretrati.
A
fianco il castello motore modificato. Un lavoro veramente
pulito ed ordinato. |
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Musetto
e ogiva (MpJet) montati. Proprio bello..!! |
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UNIONE
ALI CON FUSO:
Questa operazione la vogliamo descrivere perché
se NON ben eseguita (e le istruzioni non aiutano troppo..)
ci ritroveremo con un modello eccessivamente debole che
alla prima decisa sollecitazione chiuderà le ali
e ci saluterà per sempre!
Sempre per il vecchio detto “meglio abbondare che
deficere” con l’aggiunta di 3gr. e poco lavoro
in più abbiamo rinforzato ulteriormente la baionettina
alare forti delle esperienze vissute che decretano il
punto di fuoriuscita del longherone un punto di rottura!
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La
modifica consiste nell’incollare una guancetta di
compensato sp. 2mm nella baionetta alare molando il “dentino”
della centina di attacco. A fianco la rimozione della
parte di intralcio.
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CONSIGLIO:
Se vorrete effettuare tale modifica chiudete con della
carta/panno i fori della centina dell'ala per evitare
che la polvere vada dentro e si incolli al termoretraibile,
starebbe malissimo!
Le foto sopra e a fianco sono esaustive.
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A
fianco le guancette che andranno ad irrobustire la semiala
nel suo punto critico pronte per essere incollate. |
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Le
guancette incollate nella semiala. |
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A
questo punto si procede normalmente….
La prima operazione da fare è quella di fare una
o più prove di inserimento delle ali con innestata
la baionettina in compensato (ovviamente sulle fiancate
dobbiamo aprire il passaggio per il longherone più
spesso) per verificare che tutto si accoppi correttamente;
Quando avremo la colla che cola dobbiamo essere sicuri
che tutto si incastri alla perfezione! Abbiamo prima incollato
con epoxi 5min la baionettina del kit dentro una semiala
(attenzione che l’incastro sia bene in sede nella
centina) e dopo abbiamo provato l’inserimento in
fusoliera innestando l’altra semiala. Quando saremo
sicuri che riusciremo ad incastrare l’altra semiala
senza nessun problema, possiamo procedere con la colla,
(in questo caso epoxi 30 minuti, non altro tipo di colla
e neanche più veloce perchè non faremo in
tempo a curare bene l’incollaggio) NON PRIMA di
aver asportato il bordo di termoretraibile rigirato sulla
centina di attacco.
Abbondiamo pure con la colla sulle centine di attacco.
E' necessario che si crei uno spessore che vada a colmare
tutto l’eventuale gap con la fiancata della fusoliera
e sporchiamo di colla anche la baionettina. Innestiamo
il tutto applicando anche la guancetta di unione prevista
dal kit e con 2/3 pinzette a molla teniamo bene impacchettata
la giunzione centrale.
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Assicuriamoci
che la centina appoggi bene sul fianco della fusoliera
(guardando da dentro la fuso si vede!). Nel caso riscontriamo
del gap eccessivo (potrebbe esserci a causa di lieve incurvatura
della centina di attacco o delle fiancate stesse della
fuso) è consigliabile fare dei piccoli puntelli
con degli spezzoncini di balsa per allargare e quindi
schiacciare bene dall’interno le fiancate contro
la centina. Vedi foto.... |
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SEMIPIANI
MOBILI DI PROFONDITA’:
Il Kit prevede di incollare i due semipiani affidandosi
al moncherino di BE di uno… Vi possiamo garantire
che così facendo avrete un comando che in velocità
specie nelle violente manovre 3D si torcerà ovviamente
dal lato opposto del rinvio rendendo il volo ben poco
preciso! Inoltre dovesse mai scollarsi/rompersi….
Pertanto, come già fatto su tutti i kit Fliton
che abbiamo avuto in mano, abbiamo preparato i due semipiani
con uno scasso per alloggiare uno spezzone di tondino
di carbonio Ø3 (non meno!)
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Il tondino di carbonio lo incolleremo con epoxi dopo
aver unito i due semipiani: In questo modo, essendo anche
distante dal fulcro, il piano mobile assumerà una
rigidità torsionale notevole! |
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CARRELLO:
Il carrellino in dotazione risulta ottimo per robustezza
ed elasticità ma il punto di ancoraggio teme gli
atterraggi pesanti..... e a chi non capitano?! Come da
kit otterremo che il supporto del carrello si scollerebbe
e il carrello danneggerebbe gravemente la fusoliera che
si aprirebbe sotto come una cozza lacerando anche il termoretraibile…il
tutto per un “misero” atterraggio pesante
xchè il cutoff ci ha tagliato inaspettatamente…
Bene, noi abbiamo rinforzato così la zona:
TRIANGOLINI
PRELEVATI DA ACCESSORI IN DOTAZIONE NEL KIT…..
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Incollati con epoxi........
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Il
piattino di compensato da 3mm và posizionato all'interno
dell'ordinata motore ed andrà ad unire il supporto
del carrello. |
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Vi
assicuriamo che il supporto carrello così irrobustito
ha sopportato ed attualmente sopporta atterraggi anche
mooolto pesanti (capottamenti sull’erbetta compresi!)
senza aver mai avuto il minimo cedimento!
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BARICENTRO
E VOLO:
Purtroppo
il baricentro consigliato dalle istruzioni si è
dimostrato ottimistico ma in ogni caso non a rischio essendo
troppo avanzato! Noi abbiamo trovato il miglior compromesso
anche per volo 3D a 90mm dal BE (alla radice alare). Per
ottenere questo abbiamo dovuto posizionare le batterie
a ridosso del longherone alare trattenute con del semplice
velcro, pratico e funzionale.
Il nostro Extra pesa in O.V. (con batterie) 635gr. e la
potenza è perfetta per scappare via con decisione
da hovering. L’assorbimento di 14A misurato a terra
con pinza risulta ottimo in rapporto alla trazione (1Kg
rilevato). Il volo è veramente divertente, il modello
esegue con ottima disinvoltura e precisione (evitate tutti
i giochi possibili ai comandi, il modello ripagherà…)
tutta l’acro tradizionale ma è nel 3D che
risulta veramente divertente! Ovviamente le corse dei
comandi dovranno essere almeno di 45°. Il modello
mostra un ottima stabilità e controllabilità
agli alti angoli di attacco tanto da far risultare figure
come l’harrier e il rolling harrier veramente il
suo pane! Ovviamente anche hovering e torque roll sono
“facilmente” eseguibili. Gli snaps sia positivi
che negativi sono discretamente precisi e lo stop è
abbastanza pulito. Ottima la vite piatta negativa e positiva
e di conseguenza anche la blender. Una piccola nota di
demerito al volo a coltello in quanto è si ben
controllabile ma richiede buona velocità e tanto
comando per eseguirlo, pertanto figure “lente”
che richiedono passaggi in coltello (es. rolling circle
effettuato a bassa velocità ) risultano un po’
penalizzate. Probabilmente la superficie laterale di fusoliera
e di direzionale non è sufficientemente dimensionata
per privilegiare questa caratteristica.
L’atterraggio risulta una formalità.
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SOSTITUZIONE
MOTORE |
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La
batteria TP2000 perfettamente alloggiata e fissata con
velcro a ridosso
del longherone. In questa posizione il baricentro è
in perfetta posizione
(centraggio 3D).
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Il
motore Hacker A30-28 ha le stesse identiche dimensione
in lunghezza del precedente Himax 2816 pertanto non è
servita nessuna modifica all'ordinata di fissaggio (già
precedentemen_ te arretrata
di "un asola" rispetto alla posizione da scatola)
e il piattello dell' elica risulta perfettamente a filo
della capotta.
Con
questa motorizzazione il comportamento del modello è
completamente cambiato devo dire in meglio. Purtoppo il
peso è salito a 688g. OV ma anche nel volo a medio/bassa
velocità non ne ha risentito troppo. Ora l'acrobazia
classica risulta molto più pulita e tesa e le salite
con elica 11x5.5E sono
a dir poco a razzo (tipo hotliner!)! Con quest'elica si
toccano i 28A, valore oltre le specifiche di motore (25A)
e delle batterie ma la potenza è talmente in esubero
che si può volare con molto meno motore e riservare
il surplus di potenza solo per le risalite "di effetto"
e per brevi momenti.
Con elica 10x5E il consumo scende a circa 24A e la potenza
è sempre tanta ma per spaziare da un volo acro
a figure 3D abbiamo preferito la 11x5.5. Con queste batterie
si vola per circa 10min atterrando con riserva di potenza,
in media si ricaricano circa 1700mAh. Il regolatore ora
è un YGE 30 amp.
In definitiva è un setup che consigliamo vivamente
con l' unica avvertenza che, date le sollecitazioni notevoli
a cui lo si può portare magari con un pilotaggio
non troppo accorto, il modello sia ben assemblato e con
incollaggi sicuri (in particolare nella giunzione alare).
Inoltre evitare le tiranterie flessibili di scatola, meglio
come abbiamo fatto successivamente
noi con astine in carbonio Ø2 con forcelline sul
servo e z sulle squadrette, il tutto utilizzando servocomandi
robusti con almeno 1.2/1.4 kg di coppia (ottimi gli HS-56).
Buon divertimento ;-)
Per
informazioni: E-m@il
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CARATTERISTICHE
Apertura
Alare: 980 mm
Lunghezza:
981 mm
Peso:
635 g
RC:
4 micro servo
Motore:
Himax HC2816-890
Il
motore ha grossa potenza con un consumo di appena 14
amp. Il regolatore è un YGE 18 molto efficace
e leggero. I servi utilizzati sono stati dei Waypoint
da 6g che si sono rivelati troppo deboli per il tipo
di modello. Li ho sostituiti con degli Hitec HS56...
Strepitosi! La ricevente è la solita Jtronik
5 ch. Ne ho a pacchi e nessuna ha disturbi. Batterie
TP 1320 o Rcs 1350: Ottime entrambi ma le TP hanno maggior
spunto. Elica APC 10x4,7. Utilizzate tiranteria in carbonio
Ø2 al posto di quella di alluminio
fornita nel kit perchè troppo flessibile e forcelline
su tutti i comandi.
Dopo
sostituzione motore:
Apertura
Alare: 980 mm
Lunghezza:
981 mm
Peso:
688 g
RC:
4 micro servo
Motore:
Hacker A30-28
Il
regolatore da 18 amp è stato sostituito con un
YGE 30 amp
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